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装载机液压系统故障检修调整实例
■东风汽车公司
朱则刚
常见装载机液压系统在使用过程中,可能会发生不正常情况,如杂音、异味、振动等,装载机液压系统的正确检修,能延长其使用寿命和降低使用成本。因此,在作业前后要按规定对装载机液压系统进行检查和维护。在作业过程中,要注意装载机运行中有无问题及时做好必要的调整和修理工作,避免由于小故障的恶化而造成严重后果。液压技术在装载机中应用日益完善,但用户对系统的可靠性要求也越来越高,为了保证装载机对液压系统各项技术指标和工作性能的要求,特别是对液压系统的检
修与维护,必须对液压系统进行全面地分析,
并掌握测试液压元件和系统的方法,进一步提高可维性和效率。
1装载机液压系统产生故障的原因
装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施式机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、
起重和其他物料如木材的装卸作业。在道路、特别是在高等级公路施工中,装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,因此它成为工程建设中土石方施工的主要
2010.5工程机械文摘23
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机种之一。由于装载机的使用条件恶劣,以及其他种种原因,会产生较多故障而需及时修理,以确保其正常运行。
装载机工作时,由于种种原因使其液压系统丧失了原来的技术性能,说明产生了故障。故障一般可区分为自然磨损故障和事故性故障,前者是不可避免的,后者大多由于工作不认真,违反操作规程,保养不及时或制造质量低劣等原因造成的。有的故障可用简单的调整方法来排除,有的故障则必须部分拆检或全部拆检才能完成。
装载机液压系统产生故障的原因主要有以下几方面:零件间的配合精度遭到破坏,如轴与轴承配合间隙增大,产生冲击载荷,引起振动或轴折断,轴承外圈与座孔配合松动而引起的磨损等;零部件之间的位置精度遭到破坏,如同轴度、平行度和垂直度等超出了允许的公差范围,都会加速零件的磨损,造成液压系统故障;零部件间连接松动、开焊等也会出现故障;零部件本身损坏,如密封圈损坏失效等都会造成液压系统故障。
拆卸前应先将转向机构通向各部分的油管接头脱开,然后将转向机构置于专门地方进行分解,扇形齿轮与齿条螺母的啮合情况、滑阀的移动灵活性以及通油情况等都要进行仔细检查。密封件要及时更换。
清洗或更换;系统内有空气,检查供油系统有无漏气。
2.3动臂举升后自行下沉
主要是:动臂油缸内漏,更换或拆修油缸;多路阀阀杆间隙过大,拆修或更换。
2.4装载机转向费力
首先检查油温是否太低;先导油路是否堵塞;先导油路管连接是否正确;转向泵压力是否太低;全液压转向计量马达部分螺栓是否上得太紧。待液压油升温后工作:清洗先导油路,按规定连接先导管路;按规定调整溢流阀压力;将液压转向计量马达部分螺栓按规定值上紧。装载机方向转到头往回转时费力:检查切断阀中球形单向阀堵塞;清洗切断阀。装载机转到头后方向仍可转动:检查切断阀与撞块位置是否对上;切断阔中球形单向阀是否失灵;先导油路溢流阀是否出故障:调整撞块位置;检修或更换球形单向阀和先导油路溢流阀。
2.5装载机转向不平稳
2装载机液压系统的常见故障及排除方法
2.1
动臂提升力不足或转斗力不足
主要是:安全阀调整不当系统压力低,按规定值重新调整系统工作压力;吸油管及滤油器堵塞,清洗换油;油泵、油缸、管路内漏,更换油泵、并按自然沉降量检查系统密封性;多路阀过度、阀杆与阀体配合间隙超过规定,更换多路阀。
检查流量控制阀动作不灵敏;检修或更换
流量控制阀。具体情况有如下几种:
装载机左右转向都慢:检查流量控制阀的弹簧调整是否正确;转向泵流量是否足够;流量放大阀阀杆移动是否到位。按规定增减流量阀调整垫片;检修或更换转向泵;调整先导油路压力或更换减压阀弹簧。装载机一边转向快一边转向慢:检查流量放大阀两端调整垫片个数是否不对,按规定调整流量放大阀杆调
阻力大时转整垫片。转向阻力小时转向正常,
向慢:检查主溢流阀阀座内泄是否太大;球形判断阀内泄是否太大;流量阀杆与孔配合间隙
检修球形判断太大。检修阀座或更换密封圈;
阀或更换密封圈;检修或更换流量控制阀。转向阻力小时转向正常,阻力大时一边正常一边慢:检查球形判断阀一端内泄小一边内泄大。检修或更换球形判断阀,或更换密封圈。
2.2系统工作性能降低或不稳定
2.6
转动方向时,装载机不转向
检查流量控制阀是否动作;先导溢流阀有
主要是:工作油变质,更换油;异物堵塞管
路,清洗液压系统和油箱;滤油器堵塞或损坏,
24工程机械文摘2010.5
无漏油;主油路溢流阀有无内泄。检修或更换流量控制阀;检修先导油路溢流阀;检修主油路溢流阀。
听到“卡噔”一声,装载机再也不动了。据分析故障的可能原因是:发动机输出动力不足;变速器内部零件磨损严重;分动箱、差速器或变
矩器有故障。
故障检修:先检查各系统的油位,发现传动油位偏低,其他液位均正常。检查所有油路、管路和接头,结果没有泄漏和不漏未损坏。检查液压系统的动作,发现可以装、卸载,一切正常。检查前、后差速器及换挡电路;首先拆下前、后传动轴,用千斤顶支起前、后轮,左、右转动无异响,证明差速器损坏。启动发动机,待气压正常后,换挂各挡位,传动叉均有转动趋势,说明换挡部分也正常。检查、收集分动箱内油液、滤芯、磁性滤网、碎屑和碎片等,发现变矩器输出部分(轴承、齿轮)损坏、变速器行星齿轮以及分动箱齿轮均被卡死。整体吊出发动机及传动部分,分解检查传动系各部分,发现分动箱未损坏,变速器I 挡行星架、行星齿轮和具圈已被卡死。
故障排除:原来是由于缺油、油道堵塞、行星齿轮内轴承损坏,齿轮、轴、轴承因干摩擦损后退均无法行走;变坏而卡死,从而造成前进、矩器输出齿轮轴向、径向间隙异常,支撑轴承损坏,托架与轴偏磨,使油封环损坏,致使泄漏
径向跳严重。另外由于上坡时输出轴的轴向、动增大,压力油损失严重,输出齿轮与变速器输入齿轮啮合异常甚至不啮合,所以失去爬坡能力;而倒挡上坡时情况与上述情况正相反,
齿轮间仍能有部分啮合,所以有爬坡能力。最后更换磨损、损坏件后试机,一切恢复正常,故障被排除。
2.7不操作时,装载机自行转向或方向盘自行转动
检查流量放大阀阀杆是否回到中位;流量放大阀固定螺丝是否上得太紧;流量放大阀端盖螺丝是否上得太紧;流量放大阀阀杆与孔配合间隙是否太大。检修流量放大阀复位弹簧;将固定螺丝或端盖螺丝放松;检修或更换阀杆。
不操作时,方向盘自行转动检查全液压转向器阀套可能卡死;全液压转向器弹簧片
更换可能断裂。清除全液压转向器阀内异物;
弹簧片。
2.8转向泵噪声大,转向油缸活塞运动缓慢
检查转向油路内可能有空气;转向泵是否因磨损严重而流量不足;液压油粘度可能不对;液压油可能不够;主油路溢流阀调整压力是否太低;转向油缸内泄是否太大。加强吸油接头密封;检修或更换转向泵;按规定更换液压油;按规定补充液压油;按规定调整溢流阀压力;检修转向油缸或更换密封件。
常见故障中还有液压系统的泄漏,一般都是在使用一段时间后产生。从表面现象看,多为密封件失效、损坏、挤出,或密封表面被拉伤等造成。主要原因有油液污染、密封表面
密封沟槽不合格、管接头松动、粗糙度不当、
配合件间隙增大、油温过高、密封圈变质或装配不良等。
3.2涡轮紧固螺栓松动运行异常
3装载机液压系统故障检修实例
故障表现:一台ZL30E 型装载机夜间作业
时,出现不能行走、换挡压力波动剧烈的故障。停机一段时间后,故障自动清除,但再作业一段时间后故障又出现。
故障检修:由于该机变速器仅使用2个多月,所有挡位离合器同时内泄的可能性小;空挡时,从变矩器到变速分配阀的油路实际是一条死路,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳,或者说从变矩器过来的油量
2010.5工程机械文摘
25
3.1液压系统部件磨损、损坏致使装载
机无法运行
故障表现:一台卡特彼勒公司生产的950B 型装载机,施工中出现作业无力、一遇路坡稍
在倒退时突然大时就爬不上去的现象。一次,
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不足。变矩器主调压阀首先保证换挡压力,此时油量不足只能说明行走泵供油量不足。行走泵供油量不足很可能是泵已损坏或不能正常有吸油。卸下滤网后,发现滤网表面有大量的铝屑,说明正是这些铝屑造成了行走泵吸油不足,而行走泵供油不足则导致了换挡压力过
操作手反低,最终引起装载机不能行走。同时,映,该装载机油温一直较高、牵引力不足。鉴于油温较高和液力传动油中含有大量的铝粉末
和铝屑,我们断定变矩器的泵轮和涡轮产生了摩擦。
故障排除:拆开变矩器与发动机的连接装置,拆检变矩器时发现紧固涡轮的螺栓发生了松动,涡轮产生了轴向串动并与泵轮发生了摩擦。拆下涡轮后发现,紧固泵轮和导轮的锁紧螺母也松动了,这也造成了泵轮与导轮的轴向串动,同时泵轮和涡轮的端面已由平面被磨成紧鱼鳞状。先将泵轮及导轮端面和毛刺磨平,固好泵轮和导轮的锁紧螺母,清洗泵轮、导轮及涡轮轴等零件;将涡轮沿轴向车去1.5mm ,锐角倒钝,清洗各零件后装上涡轮,坚固涡轮紧定螺栓;检查泵轮和涡轮之间的间隙;彻底清洗变速器油底壳、行走泵吸油滤网及壳体、回油滤油器,将所有的零部件按要求装复。试机时各挡位油压正常,牵引力较修理前增大,工作一段时间后油温仍正常,故障已消除。
转向阀总成同时存在故障的可两台新转向机、
能性不太大,可能是转向系统本身有问题。只不过更换转向机、转向阀总成后,故障才表现出来而已。
根据对转向系统的分析,认为故障可能发生在流量转换阀或溢流阀上。在该系统中,流量转换阀的作用是:转向时可单独由转向泵供油(当发动机转速高于1600r /min时),也可由转向泵与辅助泵一起供油(发动机转速低于600r/min时);当发动机转速为600~1600r/min时,辅助泵既向转向油路供油,同时又向工作装置液压系统供油,这样能更有效地利用发动机功率、减少液压系统发热、缩短作业时间和提高生产效率。溢流阀的作用是:当转向系统压力超过12MPa 时,溢流阀开启,液压油直接流回油箱,因而不至于出现油管爆裂、油温过高和损坏液压泵等故障。拆检流量转换阀时未发现异常现象,用0~25MPa 压力表测得转向油路最高压力为12MPa (标准压力为12MPa ),显然溢流压力偏高。
故障排除:原来未更换转向机、转向阀总成之前,虽然转向油路压力高(该车两年前因转向沉重曾调过溢流阀压力),但因转向阀磨损内漏较大,加上转向机间隙较大,故用旧转转向阀总成时反而合适,前轮不发摆;更向机、
换新件后,因转向机间隙变小,转向阀内漏也减少,从而使转向时油路反应过于灵敏,出现再试前轮发摆现象。将溢流压力调至12MPa ,机时前轮发摆故障消除。
3.3溢流压力调整不当前轮发摆
故障表现:一台ZL50装载机的转向阀因
外壳有裂纹而漏油,由于外壳材料为铸铁,用胶粘和加热保温电焊修补裂纹均未能解决漏油问题。因该机采用转向机与转向阀一体的结构,即转向阀直接装在转向机下端,故决定将转向机与转向阀总成全都更换新件。
故障检修:更换转向机与转向阀总成后,试机时出现:前轮左右不停地摆动;转向盘发抖,转向特别灵活,有发飘的感觉,因而根本无法使用。更换新件前仅因转向阀外壳有裂纹而泄漏,并无其他故障,更换新件后却出现前轮发摆,故应是新件有问题。于是更换另一新件,试机时却再次出现前轮发摆的现象。据推测:
26工程机械文摘
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装载机液压系统故障检修调整实例
■东风汽车公司
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常见装载机液压系统在使用过程中,可能会发生不正常情况,如杂音、异味、振动等,装载机液压系统的正确检修,能延长其使用寿命和降低使用成本。因此,在作业前后要按规定对装载机液压系统进行检查和维护。在作业过程中,要注意装载机运行中有无问题及时做好必要的调整和修理工作,避免由于小故障的恶化而造成严重后果。液压技术在装载机中应用日益完善,但用户对系统的可靠性要求也越来越高,为了保证装载机对液压系统各项技术指标和工作性能的要求,特别是对液压系统的检
修与维护,必须对液压系统进行全面地分析,
并掌握测试液压元件和系统的方法,进一步提高可维性和效率。
1装载机液压系统产生故障的原因
装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施式机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、
起重和其他物料如木材的装卸作业。在道路、特别是在高等级公路施工中,装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,因此它成为工程建设中土石方施工的主要
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机种之一。由于装载机的使用条件恶劣,以及其他种种原因,会产生较多故障而需及时修理,以确保其正常运行。
装载机工作时,由于种种原因使其液压系统丧失了原来的技术性能,说明产生了故障。故障一般可区分为自然磨损故障和事故性故障,前者是不可避免的,后者大多由于工作不认真,违反操作规程,保养不及时或制造质量低劣等原因造成的。有的故障可用简单的调整方法来排除,有的故障则必须部分拆检或全部拆检才能完成。
装载机液压系统产生故障的原因主要有以下几方面:零件间的配合精度遭到破坏,如轴与轴承配合间隙增大,产生冲击载荷,引起振动或轴折断,轴承外圈与座孔配合松动而引起的磨损等;零部件之间的位置精度遭到破坏,如同轴度、平行度和垂直度等超出了允许的公差范围,都会加速零件的磨损,造成液压系统故障;零部件间连接松动、开焊等也会出现故障;零部件本身损坏,如密封圈损坏失效等都会造成液压系统故障。
拆卸前应先将转向机构通向各部分的油管接头脱开,然后将转向机构置于专门地方进行分解,扇形齿轮与齿条螺母的啮合情况、滑阀的移动灵活性以及通油情况等都要进行仔细检查。密封件要及时更换。
清洗或更换;系统内有空气,检查供油系统有无漏气。
2.3动臂举升后自行下沉
主要是:动臂油缸内漏,更换或拆修油缸;多路阀阀杆间隙过大,拆修或更换。
2.4装载机转向费力
首先检查油温是否太低;先导油路是否堵塞;先导油路管连接是否正确;转向泵压力是否太低;全液压转向计量马达部分螺栓是否上得太紧。待液压油升温后工作:清洗先导油路,按规定连接先导管路;按规定调整溢流阀压力;将液压转向计量马达部分螺栓按规定值上紧。装载机方向转到头往回转时费力:检查切断阀中球形单向阀堵塞;清洗切断阀。装载机转到头后方向仍可转动:检查切断阀与撞块位置是否对上;切断阔中球形单向阀是否失灵;先导油路溢流阀是否出故障:调整撞块位置;检修或更换球形单向阀和先导油路溢流阀。
2.5装载机转向不平稳
2装载机液压系统的常见故障及排除方法
2.1
动臂提升力不足或转斗力不足
主要是:安全阀调整不当系统压力低,按规定值重新调整系统工作压力;吸油管及滤油器堵塞,清洗换油;油泵、油缸、管路内漏,更换油泵、并按自然沉降量检查系统密封性;多路阀过度、阀杆与阀体配合间隙超过规定,更换多路阀。
检查流量控制阀动作不灵敏;检修或更换
流量控制阀。具体情况有如下几种:
装载机左右转向都慢:检查流量控制阀的弹簧调整是否正确;转向泵流量是否足够;流量放大阀阀杆移动是否到位。按规定增减流量阀调整垫片;检修或更换转向泵;调整先导油路压力或更换减压阀弹簧。装载机一边转向快一边转向慢:检查流量放大阀两端调整垫片个数是否不对,按规定调整流量放大阀杆调
阻力大时转整垫片。转向阻力小时转向正常,
向慢:检查主溢流阀阀座内泄是否太大;球形判断阀内泄是否太大;流量阀杆与孔配合间隙
检修球形判断太大。检修阀座或更换密封圈;
阀或更换密封圈;检修或更换流量控制阀。转向阻力小时转向正常,阻力大时一边正常一边慢:检查球形判断阀一端内泄小一边内泄大。检修或更换球形判断阀,或更换密封圈。
2.2系统工作性能降低或不稳定
2.6
转动方向时,装载机不转向
检查流量控制阀是否动作;先导溢流阀有
主要是:工作油变质,更换油;异物堵塞管
路,清洗液压系统和油箱;滤油器堵塞或损坏,
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无漏油;主油路溢流阀有无内泄。检修或更换流量控制阀;检修先导油路溢流阀;检修主油路溢流阀。
听到“卡噔”一声,装载机再也不动了。据分析故障的可能原因是:发动机输出动力不足;变速器内部零件磨损严重;分动箱、差速器或变
矩器有故障。
故障检修:先检查各系统的油位,发现传动油位偏低,其他液位均正常。检查所有油路、管路和接头,结果没有泄漏和不漏未损坏。检查液压系统的动作,发现可以装、卸载,一切正常。检查前、后差速器及换挡电路;首先拆下前、后传动轴,用千斤顶支起前、后轮,左、右转动无异响,证明差速器损坏。启动发动机,待气压正常后,换挂各挡位,传动叉均有转动趋势,说明换挡部分也正常。检查、收集分动箱内油液、滤芯、磁性滤网、碎屑和碎片等,发现变矩器输出部分(轴承、齿轮)损坏、变速器行星齿轮以及分动箱齿轮均被卡死。整体吊出发动机及传动部分,分解检查传动系各部分,发现分动箱未损坏,变速器I 挡行星架、行星齿轮和具圈已被卡死。
故障排除:原来是由于缺油、油道堵塞、行星齿轮内轴承损坏,齿轮、轴、轴承因干摩擦损后退均无法行走;变坏而卡死,从而造成前进、矩器输出齿轮轴向、径向间隙异常,支撑轴承损坏,托架与轴偏磨,使油封环损坏,致使泄漏
径向跳严重。另外由于上坡时输出轴的轴向、动增大,压力油损失严重,输出齿轮与变速器输入齿轮啮合异常甚至不啮合,所以失去爬坡能力;而倒挡上坡时情况与上述情况正相反,
齿轮间仍能有部分啮合,所以有爬坡能力。最后更换磨损、损坏件后试机,一切恢复正常,故障被排除。
2.7不操作时,装载机自行转向或方向盘自行转动
检查流量放大阀阀杆是否回到中位;流量放大阀固定螺丝是否上得太紧;流量放大阀端盖螺丝是否上得太紧;流量放大阀阀杆与孔配合间隙是否太大。检修流量放大阀复位弹簧;将固定螺丝或端盖螺丝放松;检修或更换阀杆。
不操作时,方向盘自行转动检查全液压转向器阀套可能卡死;全液压转向器弹簧片
更换可能断裂。清除全液压转向器阀内异物;
弹簧片。
2.8转向泵噪声大,转向油缸活塞运动缓慢
检查转向油路内可能有空气;转向泵是否因磨损严重而流量不足;液压油粘度可能不对;液压油可能不够;主油路溢流阀调整压力是否太低;转向油缸内泄是否太大。加强吸油接头密封;检修或更换转向泵;按规定更换液压油;按规定补充液压油;按规定调整溢流阀压力;检修转向油缸或更换密封件。
常见故障中还有液压系统的泄漏,一般都是在使用一段时间后产生。从表面现象看,多为密封件失效、损坏、挤出,或密封表面被拉伤等造成。主要原因有油液污染、密封表面
密封沟槽不合格、管接头松动、粗糙度不当、
配合件间隙增大、油温过高、密封圈变质或装配不良等。
3.2涡轮紧固螺栓松动运行异常
3装载机液压系统故障检修实例
故障表现:一台ZL30E 型装载机夜间作业
时,出现不能行走、换挡压力波动剧烈的故障。停机一段时间后,故障自动清除,但再作业一段时间后故障又出现。
故障检修:由于该机变速器仅使用2个多月,所有挡位离合器同时内泄的可能性小;空挡时,从变矩器到变速分配阀的油路实际是一条死路,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳,或者说从变矩器过来的油量
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3.1液压系统部件磨损、损坏致使装载
机无法运行
故障表现:一台卡特彼勒公司生产的950B 型装载机,施工中出现作业无力、一遇路坡稍
在倒退时突然大时就爬不上去的现象。一次,
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不足。变矩器主调压阀首先保证换挡压力,此时油量不足只能说明行走泵供油量不足。行走泵供油量不足很可能是泵已损坏或不能正常有吸油。卸下滤网后,发现滤网表面有大量的铝屑,说明正是这些铝屑造成了行走泵吸油不足,而行走泵供油不足则导致了换挡压力过
操作手反低,最终引起装载机不能行走。同时,映,该装载机油温一直较高、牵引力不足。鉴于油温较高和液力传动油中含有大量的铝粉末
和铝屑,我们断定变矩器的泵轮和涡轮产生了摩擦。
故障排除:拆开变矩器与发动机的连接装置,拆检变矩器时发现紧固涡轮的螺栓发生了松动,涡轮产生了轴向串动并与泵轮发生了摩擦。拆下涡轮后发现,紧固泵轮和导轮的锁紧螺母也松动了,这也造成了泵轮与导轮的轴向串动,同时泵轮和涡轮的端面已由平面被磨成紧鱼鳞状。先将泵轮及导轮端面和毛刺磨平,固好泵轮和导轮的锁紧螺母,清洗泵轮、导轮及涡轮轴等零件;将涡轮沿轴向车去1.5mm ,锐角倒钝,清洗各零件后装上涡轮,坚固涡轮紧定螺栓;检查泵轮和涡轮之间的间隙;彻底清洗变速器油底壳、行走泵吸油滤网及壳体、回油滤油器,将所有的零部件按要求装复。试机时各挡位油压正常,牵引力较修理前增大,工作一段时间后油温仍正常,故障已消除。
转向阀总成同时存在故障的可两台新转向机、
能性不太大,可能是转向系统本身有问题。只不过更换转向机、转向阀总成后,故障才表现出来而已。
根据对转向系统的分析,认为故障可能发生在流量转换阀或溢流阀上。在该系统中,流量转换阀的作用是:转向时可单独由转向泵供油(当发动机转速高于1600r /min时),也可由转向泵与辅助泵一起供油(发动机转速低于600r/min时);当发动机转速为600~1600r/min时,辅助泵既向转向油路供油,同时又向工作装置液压系统供油,这样能更有效地利用发动机功率、减少液压系统发热、缩短作业时间和提高生产效率。溢流阀的作用是:当转向系统压力超过12MPa 时,溢流阀开启,液压油直接流回油箱,因而不至于出现油管爆裂、油温过高和损坏液压泵等故障。拆检流量转换阀时未发现异常现象,用0~25MPa 压力表测得转向油路最高压力为12MPa (标准压力为12MPa ),显然溢流压力偏高。
故障排除:原来未更换转向机、转向阀总成之前,虽然转向油路压力高(该车两年前因转向沉重曾调过溢流阀压力),但因转向阀磨损内漏较大,加上转向机间隙较大,故用旧转转向阀总成时反而合适,前轮不发摆;更向机、
换新件后,因转向机间隙变小,转向阀内漏也减少,从而使转向时油路反应过于灵敏,出现再试前轮发摆现象。将溢流压力调至12MPa ,机时前轮发摆故障消除。
3.3溢流压力调整不当前轮发摆
故障表现:一台ZL50装载机的转向阀因
外壳有裂纹而漏油,由于外壳材料为铸铁,用胶粘和加热保温电焊修补裂纹均未能解决漏油问题。因该机采用转向机与转向阀一体的结构,即转向阀直接装在转向机下端,故决定将转向机与转向阀总成全都更换新件。
故障检修:更换转向机与转向阀总成后,试机时出现:前轮左右不停地摆动;转向盘发抖,转向特别灵活,有发飘的感觉,因而根本无法使用。更换新件前仅因转向阀外壳有裂纹而泄漏,并无其他故障,更换新件后却出现前轮发摆,故应是新件有问题。于是更换另一新件,试机时却再次出现前轮发摆的现象。据推测:
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